1. 案例1故障現象:一臺生產的型號為XH714D立式加工 中心,系統釆用FANUC 0/ Mate- MD,在執行主軸轉動指令時, 無論設定多大轉速,主軸均以3? 5r/min的速度轉動,而且在機床 運行幾分鐘后,主軸停止轉動, 系統并提示“主軸控制器未就 緒”報警,如圖1所示。故障分析與解決:筆者打開 機床電氣柜,發現主軸控制器提 示“Er-11”報警,如圖2所示, 此報警為超載故障報警。產生此故障的原因一般是由于電動機超 載運轉、傳動線路機械卡死和控 制器與主軸電動機配線線路斷接 或短路等原因造成的。首先關閉機床,用手轉動主 軸,主軸傳動鏈轉動平穩,未見 異常情況;然后將主軸控制器與主軸電動機配線折下重新安裝, 再次打開機器故障依然存在。 當筆者再次檢查控制器到主 軸電動機配線時,發現主軸軸流 風機防護罩上已布滿了灰塵,如 圖3所示。經檢查,軸流風機轉子 由于機械故障無法轉動,從而造成超載故障。筆者更換軸流風機 后,再次啟動機床故障排除。1. 案例2故障現象:一臺機床廠生產的型號為ZXK50,采用 GSK980MDc系統經濟型精工鉆銑加工中心,出現“主軸低擋換 高擋失敗,主軸不在高擋,請重新換擋”報警信息。故障分析與解決:這臺機床 不是通過變頻器實現無級調速, 而是通過氣缸帶動滑移齒輪實現 主軸2級自動換擋功能,而氣缸 是通過電磁閥來控制的,如圖4 所示。也是說在氣壓正常的情況 下,出現此故障是由于氣缸沒有 動作或沒有到位而造成的。于是筆者通過手動操作電 磁閥,主軸換擋正常。從而可以 證明故障是由于電磁閥損壞造成 的。更換電磁閥后,故障排除。2. 案例3故障現象:同樣一臺機床廠生產的型號為ZXK50,采用 GSK980MDc系統經濟型精工鉆 銑加工中心,由于主軸機械卡死 無法工作。 故障分析與解決:該機床主 要用來完成鉆、銑、鏜、擴孔和 攻螺紋等多工序的加工。最初機 床在工作過程中,主軸時而伴隨 有“吱吱”聲,后來噪聲越來越 大,從而造成主軸卡死。在現場 分析故障時,發現主軸軸頭部分 需要定期加注高速潤滑脂。詢問 操作工人得知,機床已使用一年 左右,從來沒有在此處加注高速 潤滑脂。而且在主軸出現有噪聲 時,似乎有金屬粉末從主軸軸頭 處落下。把主軸抬高確實發現主 軸軸頭處有金屬粉末。現在可以 確定是主軸前支撐軸承損壞造成 主軸機械卡死。從機床廠家提供 的主軸結構圖中得知,主軸前支 撐配置高精度D3182112雙列圓錐 滾子軸承與E8112推力球軸承組 合,D3182112雙列圓錐滾子軸承 是提高主軸徑向剛度,而E8112 推力球軸承承受軸向切削力。筆者拆下主軸,發現前端兩 個軸承由于沒有定時加注高速潤 滑脂已完全損壞,如圖5所示。更 換主軸前支撐的兩個軸承后,主 軸轉動正常,但換刀時主軸定向準停位置不正確,從而造成機床 無法換刀。 筆者查看主軸伺服驅動單元 使用手冊,總結出進行定向的操 作流程如下:上電后,調出監視菜單陰1^, 按©鍵顯示_,符號“E”表 示主軸處于不確定的定向位置, 其值不能作為定向位置參考值。確保伺服單元使能已經斷 開,將主軸慢慢調整到定向點, 然后記錄下yp_-sp。:,顯示的位 置,寫入參數PA103中,這一參 數就是定向位置。主軸拆卸和安裝注意事項:(1) 主軸在拆卸過程中,要 牢記零部件拆卸的順序及位置, 并用記號筆作標記,對于關鍵或 復雜部位可用手機或數碼相機拍 照,防止在安裝過程中出錯。(2) 主軸在安裝前,應先查 看主軸各軸承的潤滑情況;清潔 箱體與主軸有接觸的部位,有銳 角的地方要注意去除。(3) 在固定主軸于主軸箱 時,要使用扭力扳手,且鎖緊力(7 000N)必須一致,不能有傾 角出現。(4) 特別要提醒操作工人, 要保證主軸各軸承的潤滑情況, 并及時加注潤滑油,確保機床正 常運行。本文由海天精工整理發表文章均來自網絡僅供學習參考,轉載請注明!